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首套万吨(dūn)级硫(liú)化促进剂M装置的投(tóu)产
来源:农民日报 | 作者:agriculture-100 | 发布时间: 2014-09-24 | 4682 次浏览(lǎn) | 分享到(dào):

       2月(yuè)23日,河南省开仑化(huà)工有限责任公(gōng)司投资3000多万元(yuán)建设的国内首座万吨级硫(liú)化促进剂 M生产装(zhuāng)置,经过近5个月的运(yùn)行试车成功(gōng),截至目前产销(xiāo)量已达4000吨,产(chǎn)品质量(liàng)、生产成(chéng)本等技术指标均达到国内领(lǐng)先水(shuǐ)平。该装置还实现了清洁生产,与 国(guó)内普遍采用的酸碱法工艺相比,每吨产(chǎn)品可减(jiǎn)少高浓度工业废水(shuǐ)排放量40~60吨,废气全部回(huí)收(shōu)再利用。
  硫化促进剂M的传统生(shēng)产工(gōng)艺有(yǒu)酸碱法(fǎ) 和溶(róng)剂法。酸碱法生产(chǎn)过程产生(shēng)大量的(de)高浓(nóng)度废水,处理难度(dù)大;溶(róng)剂法虽(suī)然无废水(shuǐ)产生,但产品质量差,成本高,与酸碱法相比缺乏市场竞争力,无法实现工业化 生产。为了改(gǎi)变国内(nèi)促进剂M生(shēng)产高污(wū)染、高消耗的(de)现状,开仑化工吸收借鉴国外先(xiān)进技(jì)术,并结合多年(nián)的生产(chǎn)实践经(jīng)验,历(lì)时5年多(duō)的时间(jiān),在传(chuán)统溶剂法生产工 艺的基(jī)础(chǔ)上,成功研发出硫化(huà)促进剂M清洁生产及硫化氢尾气回收循环利用(yòng)新工艺。

       新(xīn)工艺在生产(chǎn)过程中不产生任何废水,从工艺源(yuán)头(tóu)实现了废水零排(pái)放,硫化(huà)氢废气全部转化为(wéi)硫(liú)磺回(huí)收再利用,具有显(xiǎn)著的社会、经济和环(huán)保效益(yì)。2009年5月,该项工艺通过了河南省(shěng)科技成果鉴定,并申(shēn)报了(le)2项国家专利。

       值(zhí) 得一提的是,新工艺(yì)在溶剂快速回收利用和(hé)提高(gāo)产品质量方(fāng)面取得重(chóng)大突破。这套新的溶剂萃取法生产工(gōng)艺在后处理工(gōng)序用溶剂萃(cuì)取代替酸(suān)碱(jiǎn)反(fǎn)应中和,整个生产过 程实现(xiàn)废(fèi)水零(líng)排放(fàng);采用全封闭的溶剂快(kuài)速(sù)回收循环系统,减少(shǎo)了(le)溶剂挥发对空气的污染(rǎn);在(zài)高压合成工(gōng)序采用封(fēng)闭性高压(yā)反应(yīng)釜,使物(wù)料(liào)反应更加(jiā)充分;改进了温 度(dù)测量系统,缩短了反应时间(jiān),提高了收率(lǜ)和产(chǎn)品质量;硫化氢尾气回收循环利用系(xì)统使(shǐ)硫(liú)化氢尾气全部(bù)转化为硫磺回收利(lì)用,实现了(le)清洁生产和(hé)废弃物的回收循环 利用。

       此(cǐ)外,新工(gōng)艺通过对(duì)关键(jiàn)生产设备高压(yā)反应釜、电加热装置(zhì)等进行(háng)改进,缩短反应时间(jiān),提高收率和产品质量,减(jiǎn)少了原(yuán)材料和能源消耗,节能(néng)降耗效果也十分显著。

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